
Foto: Edenorte
El Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Franquista Interconectado (OC-SENI) estableció la celeridad de un conjunto de acciones correctivas y mejoras operativas que ya se encuentran en ejecución o en proceso de implementación por parte de los distintos agentes del sistema, como parte del referencia sobre el corte normal registrado el 23 de febrero pasado.
Entre las principales medidas se incluyen la demostración y ajuste de sistemas de protección en líneas de transmisión, instalación de protecciones diferenciales de barras en subestaciones, así como la optimización de controles operativos en algunas unidades de vivientes para respaldar una respuesta más robusta en presencia de variaciones del sistema.
Asimismo, se continuará acelerando el software doméstico de modernización de protección y operación de subestaciones en esquema de doble mostrador, un proceso que se ejecuta desde hace dos abriles y que pesquisa aumentar la resiliencia del sistema eléctrico en presencia de contingencias.
El referencia además recomienda utilizar tecnologías emergentes, como sistemas de almacenamiento de energía con baterías, para apoyar los servicios auxiliares del sistema, particularmente en la regulación de frecuencia y en los procesos de recuperación del sistema en escenarios de contingencia.
Asimismo, dio a conocer la creación de un comité de seguimiento a las medidas definidas, que deberá reunirse el tercer miércoles de cada mes, para dar seguimiento a las medidas definidas, así como la implementación de los correctivos en los tiempos estipulados en el referencia.
El comité estará integrado por el Empleo de Energía y Minas, Superintendencia de Electricidad, Organismo Coordinador, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), así como por las empresas distribuidoras Edenorte, Edesur y EDE Este, por otra parte de generadores privados y estatales como Punta Catalina y Egehid.
De acuerdo con el referencia, al momento del evento el sistema eléctrico operaba en condiciones normales, con 2,836.83 megavatios (MW) de vivientes sincronizada y una demanda abastecida de 2,667.05 MW, lo que representaba una reserva operativa de 169.78 MW, equivalente a un 6.4 %, con la frecuencia del sistema interiormente de los parámetros establecidos.
El estudio técnico determinó que la incidencia ocurrió a las 10:50:33 de la mañana, con una equivocación en la cuerda de transmisión 138 kV Hainamosa-Villa Duarte, lo que provocó variaciones en la frecuencia del sistema y la activación de los mecanismos automáticos de protección. Después se registraron futuro de algunas unidades de vivientes que contribuyeron a la pérdida de tensión en el sistema.
No obstante, el referencia destaca que los sistemas de protección y control instalados en los últimos abriles actuaron correctamente, permitiendo despejar la equivocación y jalonar el envergadura del evento, lo que facilitó la recuperación progresiva del servicio sin que se registraran daños permanentes en los activos del sistema eléctrico.







